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经过多年长期的实验研究,蜡烛生产设备厂家在该领域的工艺与设备已趋于成熟,以下列举几台设备的研制过程以供参考。
1.1真空脱气浇注一号设备实验内容
抽真空加热,首先实验各系统的性能:脱气浇注炉的真空度及漏气率均达到要求。
脱气浇注炉的加热效率。设备实测数据为:
·在空炉、室温9℃时,对导热油加热从12℃~120℃,加热时间1h50min;
·在室温10℃、导热油预先达到120℃后,在料仓注入8.5℃的原料260kg,罐子加满料后,大约3h,三个测温点温度达到120℃;
·将原料加热到120℃,加热时间为4h50min;经加热后做蜡液脱气实验,将蜡液加热到115℃,并开始搅拌15min,观察搅拌效果;
·开始抽真空,5s后大量气泡上升至吸气口高度,立即停止抽真空,约2min后,气泡渐渐下降,可以看到部分液面露出;
·继续抽真空,气压下降到7.0×103Pa~7.5×103Pa,停止抽真空,气压上升到1.0×104Pa;
·完成了蜡液的抽真空实验,初步达到预期效果。
1.2真空脱气浇注炉二号设备实验内容:加热、抽真空、灌装
在一号设备实验基础上,改进后重新做蜡液实验及设备检测实验。
·将原料加热到115℃,待原料融化成液体后,加入颜料,并同时开始搅拌,耗时15min,观察搅拌效果;
·抽真空,打开主抽空阀3s后大量气泡上升,液面消失在视线中,立即停止抽真空,约5min后,气泡高度渐渐下降,直到露出液面;
·再次开启主抽空阀3s后气泡再次大量出现,停止抽真空约3min后,气泡渐渐下降,表面开始露出一半液面;
·如此循环20min后,主抽空阀保持开启,约5min后气泡基本消失,气压保持在8.6×10Pa。这时关闭主抽空阀、停止真空泵,加入香精,搅拌10min后停止搅拌机,缓慢放气;
·开始直接灌装产品,一批8只,胎膜预热至45℃左右,使用灌注阀直接灌装。其余胎膜没有预热,胎膜温度约12℃。
实验结果:预热的胎膜中间蜡液上有少气泡,没有预热的胎膜内壁上有少量气泡。二次蜡液脱气实验成功。
原因分析:通过正确控制抽真空速度的方法,解决了堵塞管路的问题,确保了实验的继续进行。